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工程壩基基礎固結灌漿生產(chǎn)性試驗成果分析
發(fā)布時(shí)間:2014-08-09
   工程壩基基礎固結灌漿生產(chǎn)性試驗成果分析

一、工程概況
  喀臘塑克水利樞紐工程是引額供水工程的水源工程之一,也是額河干流上具有不完全多年調節功能的控制性工程。是一項以供水為主的大型水利樞紐工程。
  喀臘塑克水庫總容24.19億m3,調節庫容19.18億m3,最大壩高121.50m,水庫正常蓄水位739m,死水位680m?εD塑克水利樞紐工程等別為Ⅰ等工程,工程規模為大(1)型,大壩為1級建筑物。


  全壩共分為83個(gè)壩段,均采用永久橫縫,主河床及兩岸岸坡壩段橫縫間距15m,兩岸階地壩段橫縫間距20m。在全壩基范圍內進(jìn)行鋪蓋式固結灌漿?咨顬5m、8m和15m三種(均指基巖深度),孔排距設計為3m,呈梅花型布置。 
二、試驗目的
         1、論證現有的灌漿機具和設備的可行性和適宜性,灌漿方法和工藝的可靠及合理性。
         2、通過(guò)現場(chǎng)不同孔排距的布置經(jīng)灌漿處理后,論證壩基能否滿(mǎn)足設計質(zhì)量標準,并確定較合理的孔排距布置。
         3、驗證設計最大灌漿壓力的可行性和合理性,灌漿漿液和配比等參數的適宜性,了解巖石的可灌性和耗灰量,為后期施工提供依據。
         4、通過(guò)灌漿試驗,確定合理的工效和資源配置,為后期工期計劃和保證提供依據。
三、試驗布置方案
  此次固結灌漿生產(chǎn)性試驗先在79#壩段上進(jìn)行,試驗完成后,根據結果又選擇78#壩段主要進(jìn)行加密孔排距的固結灌漿試驗工作。79#和78#壩段均為常態(tài)砼,蓋板厚1.50m左右。79#壩段共布置7排孔,其中上游1~3排孔排距為2.50×2.40m,下游4~7排孔排距為3×3m,分別在兩邊排各布置2個(gè)先導孔。78#壩段設計共布置12排孔,其中上游1~6排孔排距1.50m×1.50m,下游6~12排孔排距2m×2m。
四、灌漿
        1、灌漿方法均采用自上而下分段灌漿法,灌漿過(guò)程按兩序加密的原則進(jìn)行,分Ⅱ序,先進(jìn)行Ⅰ序孔后Ⅱ序孔逐漸加密。
        2、灌漿材料為42.50級高抗硫硅酸鹽水泥,為純水泥漿。
五、灌漿成果分析
  79#壩段共布置7排孔,孔數50個(gè),灌漿進(jìn)尺258.80m,總注入水泥7 482kg,最大單注218kg/m,平均單注29kg/m,其中單位注灰量〈10kg/m占32%,在10kg/m~50kg/m占52%,50kg/m~100kg/m占10%,大于100 kg/m占6%。灌前透水率最大77Lu,平均16.50Lu,其中透水率q<3Lu占32%,透水率3Lu< q<10Lu占30%,透水率q>10Lu占38%,說(shuō)明巖石較破碎。


  78#壩段共布置12排孔,孔數98個(gè),灌漿進(jìn)尺509.82m,總注入水泥9137.25kg,最大單注219kg/m,平均單注17.90kg/m,其中單注小于20kg/m占82%,在20~50 kg/m占10%,50~100kg/m占6%,大于100 kg/m占2%。灌前透水率最大79.40Lu,平均6.58Lu,其中透水率q<3 Lu占70%,3Lu<q<10Lu占12%,10Lu<q<50Lu占14%,q>50Lu占4%,說(shuō)明巖石較完整,可灌性較差,但局部仍有破碎帶和較發(fā)育的裂隙,巖石透水率較大,可灌性較好。
六效果檢查
  灌后效果主要以檢查孔壓水試驗和物探聲波測試分析評價(jià),檢查時(shí)間為灌后3d左右進(jìn)行,79#壩段布置3個(gè)檢查孔,78#壩段共布置9個(gè)檢查孔。
  79#壩段檢查孔壓水試驗成果說(shuō)明,透水率均大于3Lu,且值較大,初步分析原因是,基巖開(kāi)挖較淺,   荷和風(fēng)化裂隙發(fā)育,造成透水率較大而吸漿量較小,巖石可灌性較低。另外,裂隙多為陡傾角,連通性較差,II序孔對I序孔的影響程度較小,因此,在巖石較破碎,陡傾角裂隙發(fā)育的壩段宜加密孔排距是提高灌漿效果較有效的措施。
  78#壩段檢查孔壓水試驗成果說(shuō)明,孔排距1.50m×1.50m,灌漿部位共布置了2個(gè)檢查孔,透水率均小于3Lu,滿(mǎn)足設計要求;孔排距2m×2m,灌漿部位共布置了7個(gè)檢查孔,透水率有兩段小于3Lu,合格率29%,有5段透水率大于3Lu,最大為7.20Lu,檢查孔壓水試驗結果反映,孔排距1.50m×1.50m鉆孔經(jīng)灌漿處理后,巖石透水率基本能滿(mǎn)足設計標準,2m×2m鉆孔經(jīng)灌漿處理后,巖石透水率不能滿(mǎn)足設計標準。
七、結論與分析
        1、使用的鉆孔設備和灌漿機具以及自動(dòng)記錄儀有較好的適宜性,機械式栓塞和氣(水)囊式栓塞均具有操作方便,性能可靠的特點(diǎn),能滿(mǎn)足施工要求。
        2、造孔、裂隙沖洗、壓水試驗和灌漿等工藝配套合理,均能滿(mǎn)足施工要求。
        3、清水循環(huán)回轉鉆進(jìn)與空氣循環(huán)沖擊鉆進(jìn),從巖石透水率和吸漿量等方面分析看出,兩種造孔工藝,其巖石的可灌性基本一致,說(shuō)明沒(méi)有較大的影響,從灌后的質(zhì)量檢查來(lái)看,空氣鉆進(jìn)部位灌漿處理后,也能滿(mǎn)足設計要求。
       4、78#壩段檢查孔壓水試驗說(shuō)明,孔排距1.50m×1.50m的鉆孔經(jīng)灌漿處理后,巖石透水率基本能滿(mǎn)足設計防滲標準,2m×2m的鉆孔經(jīng)灌漿處理后,巖石透水率不能滿(mǎn)足設計防滲標準。因此,建議固結灌漿孔排距布置宜采用1.50m×1.50m,如采用2m×2m,則應考慮適當降低設計防滲標準,另一方面在灌后檢查局部未滿(mǎn)足設計要求的部位宜進(jìn)行加密補強處理的綜合措施。
       5、絕對抬動(dòng)檢測成果反映,絕對抬動(dòng)值為零,蓋板均未發(fā)現抬動(dòng),與相對抬動(dòng)觀(guān)測結果基本一致,說(shuō)明相對抬動(dòng)檢測方法具有較好的適宜性和可行性,且該方法具有靈活方便,簡(jiǎn)單易行的特點(diǎn),建議后續施工主要以相對抬動(dòng)檢測方法進(jìn)行抬動(dòng)觀(guān)測。
       6、試驗區蓋板厚1.50m左右,灌漿壓力0.35Mpa,后續施工蓋板厚度基本在3m左右,灌漿壓力可提高到0.50 Mpa,為此,灌漿效果和質(zhì)量在此基礎上會(huì )有一定的提高。


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